- 加工定制:是
- 类型:脱硫除尘器
- 林格曼黑度:0级
- 提供加工定制:是|否
- 型号:无
- 脱硫率:无
- 除尘率:无
- 阻力损失:无
- 液气比:无
- 出口含尘浓度:无
- 使用温度范围:不同
- 处理风量:不同
- 过滤速度:不同
- 规格:不同
1.影响脱硫效率的主要因素:发电机功率、氧化空气、吸收塔液位、浆液ph值、烟气温度、喷嘴垂直度等进行分析,建议采取改善浆液池切泡、增加塔内构件改善气液传质等措施进一步提高脱硫效率。
原装置工艺流程如下:锅炉引风机后的烟气经换热器降温后进入顺流塔预脱硫,再经u颈进入逆流塔继续脱硫净化,fgd出口烟气经换热器加热后通过增压风机送到烟囱排放;当脱硫装置停运或事故时,fgd装置入口挡板关闭,烟气由旁路烟道排向烟囱;旁路烟道不设置关断门,烟气量大小通过增压风机导叶开度进行调节;每套脱硫装置浆液循环泵设计4台,母管制喷淋。氧化风机设计1台,塔内氧化风喷嘴出口距塔底高度约300mm,喷口直径为dn15布置数量较多;循环泵进口浆池为切泡池,切泡池与氧化池通过隔墙隔离,隔墙高度3000mm;氧化池浆液超过3000mm时,才能达到切泡池;吸收塔调整运行液位5700mm;反应生成的石膏浆液一部分通过脱水系统生成石膏,一部分直接通过抛浆系统排出装置。
2.装置技改
为适应高硫煤种,该电厂脱硫装置于2008年至2009年进行改造,fgd进出口烟道内加热器取消,浆液循环量由原来的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原来的20.4增加到35.4,吸收塔浆池运行液位仍然为5700mm,浆池容积由799 m3增加到1325㎏m3。浆液循环时间由原来的2.13min缩短至1.87min。吸收塔浆池中石膏停留时间由原来的10.133h增加到12.44h。烟气量由原来的1087200nm3/h增加到1200000nm3/h,烟气温度由原来的142℃提高到152℃,顺流塔空塔烟气的流速由原设计14.1m/s降低到9.69m/s。顺流塔ug流速维持在7.96m/s。逆流塔空塔烟气的流速由原设计4.66m/s降低到3.91m/s。逆流塔ug流速维持在3.81m/s。吸收塔出口烟气温度由原设计48.9℃提高53℃。浆液循环泵在原有4台各7500m3/h基础上增加2台各10000m3/h 的浆液循环泵,在原氧化风机1台35000nm3/h基础上增加1台30000 nm3/h的氧化风机。脱水系统新增一套皮带脱水机,扩容后的吸收。塔浆液移出吸收塔仍采用一半脱水一半抛浆的方式。
3.改造后装置运行参数
为进一步提升脱硫效率而采取新的措施提供可靠的数据支持,调试单位收集了一段时间内脱硫装置的运行参数及其趋势并进行了一些相应试验。
4 影响因素分析
从以上氧化风机对循环泵电流运行趋势的影响和其它因素对脱硫效率的影响的历史数据绘制成的表格可以得出,氧化空气是引起循环泵电流波动范围较大的主要原因。浆液密度、吸收塔液位、吸收塔浆液ph值、负荷以及煤质含硫量对脱硫效率均有较大影响。但影响脱硫效率的因素不限于上述因素,还包括浆液喷嘴垂直度,浆液喷射高度、浆液喷嘴间距、覆盖率、烟气温度、烟气流速、循环泵出力等因素。
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影响脱硫装置的脱硫效率的原因有几点
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